沙钢永兴:他山之石 创新引路 | 炼铁厂学习借鉴创新经验 蒸汽提料温技改成效显著
来源:沙钢永兴 编辑:管理员
2026年03月15日 03:33
他山之石,可以攻玉。近日,沙钢永兴公司炼铁厂深入贯彻落实公司《关于学习借鉴群众性创新获奖项目的通知》要求,学习对标借鉴兄弟单位淮钢公司“1#烧结机混匀料仓通蒸汽预热、降低固体燃料消耗、提升烧结矿产量”创新成果,组织技术力量开展专项技改移植,成功将炼钢、余热发电蒸汽引入混合料仓加温,混匀料温稳定提升至60℃以上,烧结生产关键指标全面优化,技改成效显著。
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铁前系统中,烧结混合料温度是影响生产效率与能耗水平的核心因素,直接关系到烧结机产能释放、固体燃料消耗及烧结矿质量,是制约烧结工序提质增效的关键瓶颈。此前,炼铁厂烧结车间已认识到料温提升的重要性,也曾尝试采用蒸汽对混匀料进行加温,但受蒸汽带水、配套设施不完善等问题影响,技改效果未达预期,料温提升有限,难以支撑烧结生产提质降耗需求。
随着学习借鉴群众性创新获奖项目工作的深入开展,炼铁厂迅速组织车间管理人员、技术骨干、操作骨干集中学习淮钢公司的先进经验,深入剖析其创新思路、实施路径与关键控制点。通过对标学习,大家对蒸汽预热混合料的技术原理、优化方向豁然开朗,坚定了移植先进技术、破解生产难题的决心。在炼铁厂厂长夏中海的牵头提议下,车间主任曹春芳立即组织技术骨干成立专项攻关小组,快速立项、挂图作战,以最短时间推进技改落地。
此次技改精准对标淮钢公司核心创新点,重点对蒸汽引入管路进行重新规划与优化布局,确保蒸汽输送顺畅、压力稳定;针对混料机环节进行优化调节,避免水分超标影响混合料配比与烧结过程。攻关小组利用烧结机检修时机,突击改造,全程紧盯施工、调试、试运行各环节,边实施、边优化、边完善,快速完成设备安装、参数调试与效果验证,实现先进技术的高效移植、一次投用成功。
技改投运后,烧结生产各项关键指标实现明显提升:混匀料温稳定达到60℃以上,彻底解决低温料制约生产的难题;料层厚度提高5厘米,为厚料层烧结创造有利条件;烧结机速提高0.5赫兹,设备运行效率显著提升;烧结矿转鼓强度提升0.5%,同批次原料条件下产量提升3-5%,产品质量进一步优化。料温提升不仅大幅改善了烧结料层透气性,还有效降低了固体燃料消耗,促进烧结过程均匀稳定,实现了产量、质量、能耗三项指标向好,为炼铁厂降本增效、绿色高效生产注入强劲动力。
文图 | 李爱国
编辑 | 樊梦琦